是它本身其中的一个液压锁在没有更换油封之前就有点问题,桅杆左调时没有向右调整时灵活,所以就对这两个液压锁的压力进行了调整,使两个压力保持相同。是要换油封,那油缸的油管总得拆卸。这一拆一装在管路中就形成了气阻,有些时候液压压力受气阻影响不能打开油缸上部的液压锁,形成不了液压回路,肯定不能下调了。检测液压系统主系统压力正常,说明液压系统没有问题,考虑机械损坏;.在检查液压系统的过程中,发现动力头运转时减速机和马达存在小范围的周期性异响。拆卸动力头马达,检查马达及输出轴,正常;拆下减速机,拆卸减速机。注意:拆卸时,应当保持拆卸环境的清洁,注意拆卸顺序,以便安装。仔细检查减速机内部,结果发现齿轮损伤。拆卸减速机时应注意零部件排列顺序,所有螺栓垫片和零部件都要清洗一遍,同时在安装时要保持减速机内部清洁;更换损坏的齿轮,重新安装减速机和马达,恢复钻机动力头,钻机恢复正常工作。排故体会:动力头减速机机械损坏会引起动力头输出扭矩不足,而且能听见异响,一定要注意及时发现问题,避免损坏范围扩大。检查动臂油缸的内漏情况。的方法是把动臂升起,看其是否有明显的下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。 检查操纵阀。首先清洗阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。阀安装后若仍无变 化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06MM,磨损严重应更换。 测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧封能力,液压油变质,导致故障发生。 液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高 且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。 液压系统设计不合理。操纵阀与全液压转向器为单泵串联,阀调定压力分16MPA,而液压泵 的额定工作压力也为16MPA。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂。